約翰。迪爾(佳木斯)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司,主要生產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī),為符合工廠環(huán)保要求,車(chē)間內(nèi)運(yùn)行的所有生產(chǎn)運(yùn)輸車(chē)輛(叉車(chē),牽引車(chē))全部要求電瓶動(dòng)力,并且因工廠面積有限,其內(nèi)部各車(chē)間的
物料架與物流車(chē)輛通行道路設(shè)計(jì)運(yùn)行空間十分緊湊,叉車(chē)需要在狹小范圍內(nèi)完成裝載、轉(zhuǎn)向、擺正等動(dòng)作。
1。問(wèn)題描述
基于以上要求,車(chē)間內(nèi)大量使用小型電瓶叉車(chē)作為物流運(yùn)輸車(chē)輛,其中FB25-7型 2.5T電瓶車(chē)占物流運(yùn)輸車(chē)輛總數(shù)的16%,此車(chē)型的EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中,傳動(dòng)用滾珠絲杠使用周期僅有3個(gè)月-5個(gè)月,每次維修需要4小時(shí)左右,并花費(fèi)包括備件費(fèi)用,人工費(fèi)用在內(nèi)的近7千元人民幣,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,成本高。
2。原有結(jié)構(gòu)
轉(zhuǎn)向部分由EPS電控系統(tǒng)控制直流電機(jī),經(jīng)一級(jí)齒輪減速后,絲母旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化為絲杠的直線運(yùn)動(dòng),絲杠聯(lián)接三聯(lián)板,控制后輪轉(zhuǎn)向;EPS系統(tǒng)通過(guò)以方向盤(pán)轉(zhuǎn)角控制的電位器,輸出控制信號(hào),經(jīng)由同時(shí)安裝在三聯(lián)板上的轉(zhuǎn)向力矩反饋桿,做出反饋動(dòng)作,構(gòu)成閉環(huán)反饋系統(tǒng),由于滾珠絲杠的高傳遞效率,及相關(guān)的力矩的反饋功能,轉(zhuǎn)向時(shí)方向盤(pán)幾乎無(wú)感,操作非常省力。
此閉環(huán)系統(tǒng)原理上可行,但在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),當(dāng)后輪已轉(zhuǎn)至機(jī)械極限位置,輪轂已碰到頂絲后,EPS系統(tǒng)依然控制電機(jī)在輸出力矩。詳細(xì)分析其原理后,發(fā)現(xiàn)在EPS電控的閉環(huán)系統(tǒng)中,只控制了轉(zhuǎn)向信號(hào)與電機(jī)輸出,沒(méi)有極限位置的輸出限定,這必然導(dǎo)致當(dāng)機(jī)械到達(dá)極限位置后,系統(tǒng)仍然會(huì)繼續(xù)有輸出,絲杠會(huì)頂死,而且當(dāng)快速打舵時(shí),絲母快速旋轉(zhuǎn)中突然因絲桿到位而被卡死,會(huì)給滾珠絲杠造成很大的沖擊,加速絲杠的損壞,最常見(jiàn)的失效形式是卡死狀態(tài)時(shí),鋼珠因突然停止循環(huán),而使回珠器被鋼珠頂壞,珠粒破損,絲杠報(bào)廢。
3。改進(jìn)方案
曾就此問(wèn)題與廠家技術(shù)人員進(jìn)行過(guò)溝通,探討是否可以將EPS電子轉(zhuǎn)向改為橫置油缸形式,或是改進(jìn)其控制電路,但因?yàn)榇塑?chē)型內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)十分緊湊,沒(méi)有空間配備額外的液壓元件或是其它的安裝固定結(jié)構(gòu),而且廠家也不提供改進(jìn)電路的技術(shù)支持。
最終決定廠內(nèi)自行對(duì)EPS電路進(jìn)行改進(jìn),經(jīng)過(guò)分析,共制訂了2套方案:
(1)控制主回路:設(shè)計(jì)附加的控制電路,當(dāng)正向打舵到極限位置時(shí),通過(guò)擋塊,用接近開(kāi)關(guān)控制附加電路,斷開(kāi)電機(jī)的正向電流而不斷開(kāi)反向電流,從而避免打死舵,而又不會(huì)影響到回舵;
(2)控制EPS系統(tǒng)輸入信號(hào)電壓:將原來(lái)由方向盤(pán)控制電位器,調(diào)節(jié)EPS信號(hào)電壓的方式,改為附加的電路輔助控制,當(dāng)處于極限位置時(shí),由附加電路直接給EPS系統(tǒng)輸入一個(gè)基準(zhǔn)0位電壓,使EPS的電機(jī)輸出為0。
4。方案分析
控制主回路的方案中,試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)如果后輪懸空試驗(yàn)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的,但后輪著地,正常使用時(shí),打舵到極限位置后,后輪會(huì)小幅度的來(lái)回?cái)[動(dòng),反帶動(dòng)方向盤(pán)擺動(dòng),可能會(huì)對(duì)操作者造成傷害,同時(shí)控制繼電器也在快速的吸合、斷開(kāi),而主電路中有近20A的電流要斷開(kāi),試運(yùn)行一天后繼電器即損壞。究其原因?yàn)樵?chē)的力矩反饋系統(tǒng)中,結(jié)構(gòu)尺寸鏈中三個(gè)球頭共有近15mm的間隙,以及橡膠輪胎的回彈性:當(dāng)接近開(kāi)關(guān)動(dòng)作后,電機(jī)失電,因?yàn)檩喬セ貜?,就?huì)反過(guò)來(lái)帶動(dòng)反饋系統(tǒng)動(dòng)作,擋塊返回,進(jìn)而電路恢復(fù),電機(jī)再得電,接近開(kāi)關(guān)再動(dòng)作,電機(jī)失電,循環(huán)往復(fù),造成上述現(xiàn)象。
后改為控制EPS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)向信號(hào)電位器,此電位器總阻值5K歐姆,控制EPS輸出,兩端點(diǎn)電壓5V,當(dāng)其處于中間位置,中線電壓2.5V時(shí),EPS輸出為0,左右偏轉(zhuǎn)大小控制EPS輸出電流大小,因此可以給出一個(gè)2.5V的電壓基準(zhǔn),當(dāng)打舵到極限位置時(shí),將中線的電壓強(qiáng)制定為2.5V,從而使EPS輸出為0,查閱說(shuō)明書(shū)得知,電壓的誤差允許值為±0.4V,為滿電壓的16%,現(xiàn)用2只常用5%誤差的50K金屬膜電阻串聯(lián)取中點(diǎn)電壓,實(shí)際電壓誤差為10%,小于系統(tǒng)允許誤差。仍用接近開(kāi)關(guān)控制繼電器的方式。試運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)此方案可以實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),并且以弱電控制強(qiáng)電,在電路的電氣元件參數(shù)及體積上都有減少,便于安裝。
5。改進(jìn)結(jié)果
通過(guò)以上改進(jìn),因避免了對(duì)絲杠的沖擊,可使EPS系統(tǒng)的滾珠絲杠的使用壽命大大延長(zhǎng),降低FB25-7型電瓶叉車(chē)的故障率,減少維修時(shí)間及維修費(fèi)用,使其更好的滿足生產(chǎn)需求。